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SMT BGA元器件空焊、枕焊(Head pillow)不良原因分析與改善

2025-12-03 14:28:00
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轉(zhuǎn)貼
183

一、問題描述:

1、Model(Who): N32TR1 Night  Ranger  CD

2、Issue Date (When) : 2016/01/14

3、Line (Where) :  SE/DA線& S5

4、Issue(What): SE產(chǎn)過程中在ICT cover到U8空焊不良,后經(jīng)側(cè)鏡/2D X-ray/切片分析確認(rèn)現(xiàn)象為枕焊異常,在相同制程條件下同一片板的UXX卻沒有此異常

5、F/R (How Much) :  1106/1200=92.16%

6、BGA  P/N: 00NU613AA   Vender: PMC     Vender P/N: PM8043B-F3EI

二、不良分析方法與流程說明:

      枕焊在Reflow焊接形成過程介紹-->魚骨圖分析枕焊原因-->針對所有因子進(jìn)行一一驗證-->單一驗證小結(jié)-->總結(jié)

三、枕焊在Reflow焊接過程中形成介紹

四、BGA枕焊魚骨圖分析


五、魚骨圖分析總結(jié)

從以上魚骨圖分析的因子進(jìn)行總結(jié),枕焊(Head-in-Pillow)的可能原因主要如下幾方面,我們將一一進(jìn)行驗證分析驗證:

1、Printer : 

1)Insufficient solder volume(錫量不足)2)Printing misalignment(印刷少錫)

2、Mounter:

1)inaccurate XY placement(置件偏移)

3、Reflow: 

1)Inappropriate reflow profile caused substrate  and PCB Bending2)氧濃度異常

4、Package Material:

1)Ball coplanarity2)Ball surface oxidation3)Substrate warpage

六、制程工藝調(diào)查

1、鋼板開口設(shè)計調(diào)查

由于印刷錫膏量將有可能造成枕焊發(fā)生,印刷錫膏量又與鋼網(wǎng)的開孔大小及印刷狀況有關(guān),因此確認(rèn)以下方面的內(nèi)容: 確認(rèn)Stencil的開口設(shè)計是否符合鋼網(wǎng)規(guī)范;

2、錫膏上線記錄檢查

在印刷環(huán)節(jié),如錫膏超出使用時間而有氧化或是助焊劑失效,也會引起焊 接潤濕不良,從而造成焊接枕焊異常,故對錫膏領(lǐng)用做調(diào)查;從錫膏領(lǐng)用報表上可以查到錫膏領(lǐng)用均為新開封錫膏, 不存在使用過剩超期錫膏的問題;


小結(jié):從以上得知:錫膏本身及其使用管控是符合要求,無任何異常;

3、錫膏印刷狀況SPI Data

確認(rèn)DEK實際印刷效果:即有無漏印/少錫和偏移異常;

        1). 確認(rèn) SPI Data:  Result is OK

       2). 統(tǒng)計5pcs NG品的錫膏印刷 (SPEC: Volume:  0.0058~0.0345 mm3 , Highness: 0.034~0.302 mm, Area:0.029~0.1985 mm2 ) 

No

Volume

Highness

area

Max

Min

Meet Spec

Max

Min

Meet Spec

Max

Min

Meet spec

1

0.022

0.0127

Y

0.163

0.122

Y

0.144

0.095

Y

2

0.0212

0.0125

Y

0.172

0.115

Y

0.143

0.0837

Y

3

0.0222

0.0129

Y

0.167

0.126

Y

0.138

0.0776

Y

4

0.0206

0.0099

Y

0.2198

0.139

Y

0.119

0.062

Y

5

0.0214

0.0121

Y

0.164

0.124

Y

0.132

0.0786

Y

小結(jié):從以上得知:NG板的DEK實際印刷效果正常,無任何異常;

4、置件偏移有可能造成枕焊不良,因此確認(rèn)U8貼裝是否存在偏移, 

      1)從貼裝狀況來看沒有發(fā)現(xiàn)偏移.

2)從切片結(jié)查來看,也沒有發(fā)現(xiàn)偏移問題

小結(jié):從以上得知:貼裝是正常的,無偏移不良.

5、Reflow的各個參數(shù)也密切影響著焊接狀況,如參數(shù)異常也會造成枕焊異常,故確認(rèn)當(dāng)日生產(chǎn)Profile(圖可放大)如下;

小結(jié):Reflow的Profile是正常的,各項參數(shù)指標(biāo)均在管控范圍內(nèi);第二次Control Run,調(diào)整Reflow Profile仍然不效.

a. Reflow的各個參數(shù)也密切影響著焊接狀況,如參數(shù)異常也會造成枕焊異常,故確認(rèn)當(dāng)日生產(chǎn)Profile(圖可放大)如下;


b. Reflow的各個參數(shù)也密切影響著焊接狀況,如參數(shù)異常也會造成枕焊異常,故確認(rèn)當(dāng)日生產(chǎn)Profile(圖可放大)如下;


c. 第二次Control run 200pcs, 升高Reflow Profile的Peak溫度和回流時間,結(jié)果無明顯改善


6、Reflow 氧濃度檢查:如果在Reflow焊接過程中,出現(xiàn)氧濃度超標(biāo),有可能造成枕焊,因此檢查SE&S5 Reflow氧濃度實際狀況,從檢查結(jié)果來看,氧濃度是正常的,且此條線生產(chǎn)其他產(chǎn)品都有BGA類零件,無枕焊不良,因此可以排除氧濃度異常的可能.


7、Reflow時可能由于PCB板彎或是物料本體的的彎曲造成焊接時出現(xiàn)枕焊異常;

1)PCB板在高溫焊接過程固然會存在微小形變量,因此PSE進(jìn)一步確認(rèn):PCB板TOP面零件分布均勻且都為重量較輕原件, 設(shè)計長寬為210X160的2聯(lián)模板,板厚1.6mm,焊接過程中PCB板無變形.

2)此機(jī)種已經(jīng)生產(chǎn)了很長一段時間,都無板子變形問題,因此說明PCB板變形不是造成枕焊的原因.


8、Raw material分析:

1)使用放大鏡觀察零件錫球表面,未發(fā)現(xiàn)特別的異常物質(zhì),但是發(fā)現(xiàn)錫球表面存在錫球不完整狀況. (BGA外觀檢查:檢查44pcs, 沒有發(fā)現(xiàn)明顯的外觀異常, 如缺球,錫球變形, 沾異物)


2)第二次Control run 200pcs, 升高Reflow Profile的Peak溫度和回流時間,結(jié)果無明顯改善,采用了增加原料錫球表面涂松香水生產(chǎn),增加在錫球表面涂松香水的目的是:增加Flux在清除錫球表面的氧化物, 結(jié)果如下表.

后續(xù),再使用涂松香水的方式,生產(chǎn)2912pcs,無不良.


9、綜上分析總結(jié)如下:

1)印刷制程Study:經(jīng)過Study 鋼板開口符合Wistron開口規(guī)范、SPI  Data顯示印刷錫膏量是正常的、錫膏上線記錄顯示完全按照錫膏要求管控,因此從這說明焊接所需的錫膏量是normal的.無異常2)Mounter狀況Study : 通過切片與2D X-ray檢查確認(rèn)貼裝是OK的,無偏移不良.3)Reflow焊接制程Study :  經(jīng)過Study Profile、Reflow氧濃度顯示都符合要求,無異常,且經(jīng)過實驗把Reflow Profile 恒溫時間、高溫焊接時間、Peak 溫度調(diào)整至規(guī)格上限仍然不能改善此枕焊不良。4)Raw material Study: 通過物料外觀檢查未發(fā)現(xiàn)明顯異常, 但是通過在錫球上涂松香水,使其增加去氧化能力,試驗120pcs ,只有1pcs不良,不良率明顯降低,從這說明Raw material 錫球表面可能存在較多影響wetting的氧化物。5)通過以上分析,枕焊問題與 Raw  material 錫球表面氧化物過多,使其錫球的Wetting能力較差,導(dǎo)致枕焊的可能原因最大.

10、進(jìn)一步實驗驗證

1)在Raw material 問題沒有得到有效解決之前,進(jìn)一步通過導(dǎo)入如下幾個動作進(jìn)行組合實驗,以嘗試解決問題: 烘烤BGA, 涂松香水,鋼板開口從15mil增大至18mil.

線別

日期

Reflow參數(shù)

實驗條件

Input Q’ty

Defect Q’ty

Defect Rate

Remark

S5

3/2

Peak temp :238~242℃ ,  217℃以上時間80~90sec

烘烤BGA+涂松香水+鋼板開口15mil

1280

0

0%

3個動作同時導(dǎo)入可以完成解決枕焊問題

烘烤BGA+涂松香水+鋼板開口18mil(0.13mm)

320

0

0%

3/18

Peak temp :238~242℃ ,  217℃以上時間80~90sec

鋼板開口18mil( 0.13mm)

+未烘烤料BGA+未涂松香水

88

10

11.4%

只是加大鋼板開口不能解決枕焊問題

鋼板開口18mil(0.13mm)

+烘烤料BGA+未涂松香水

112

10

8.9%

加大鋼板開口與烘烤BGA仍然不能解決枕焊問題

3/25

Peak temp :238~242℃ ,  217℃以上時間80~90sec

烘烤BGA

400

40

10%

只是烘烤BGA不能解決枕焊問題

4/20

Peak temp :238~242℃ ,  217℃以上時間80~90sec

使用0.15mm厚度鋼板/18mil 開口

140

3

2.1%

鋼板厚度變厚后,不良率仍然偏高.


2)進(jìn)一步實驗小結(jié):從進(jìn)一步實驗說明單單烘烤BGA、單單使用擴(kuò)孔鋼板、烘烤BGA+擴(kuò)孔鋼板生產(chǎn),都不能解決枕焊問題,而增加涂身松香水動作就可以解決枕焊問題,進(jìn)一步說明枕焊問題是Raw  material 錫球表面氧化物過多造成.

個人觀點,僅參考,有不足處,歡迎指正!

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