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SMT BGA元器件空焊、枕焊(Head pillow)不良原因分析與改善

2025-12-03 14:28:00
青島smt貼片加工,pcba代加工
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184

一、問(wèn)題描述:

1、Model(Who): N32TR1 Night  Ranger  CD

2、Issue Date (When) : 2016/01/14

3、Line (Where) :  SE/DA線& S5

4、Issue(What): SE産過(guò)程中在ICT cover到U8空焊不良,後經(jīng)側(cè)鏡/2D X-ray/切片分析確認(rèn)現(xiàn)象爲(wèi)枕焊異常,在相衕製程條件下衕一片闆的UXX卻沒(méi)有此異常

5、F/R (How Much) :  1106/1200=92.16%

6、BGA  P/N: 00NU613AA   Vender: PMC     Vender P/N: PM8043B-F3EI

二、不良分析方法與流程説明:

      枕焊在Reflow焊接形成過(guò)程介紹-->魚(yú)骨圖分析枕焊原因-->針對(duì)所有因子進(jìn)行一一驗(yàn)證-->單一驗(yàn)證小結(jié)-->總結(jié)

三、枕焊在Reflow焊接過(guò)程中形成介紹

四、BGA枕焊魚(yú)骨圖分析


五、魚(yú)骨圖分析總結(jié)

從以上魚(yú)骨圖分析的因子進(jìn)行總結(jié),枕焊(Head-in-Pillow)的可能原因主要如下幾方麵,我們將一一進(jìn)行驗(yàn)證分析驗(yàn)證:

1、Printer : 

1)Insufficient solder volume(錫量不足)2)Printing misalignment(印刷少錫)

2、Mounter:

1)inaccurate XY placement(置件偏移)

3、Reflow: 

1)Inappropriate reflow profile caused substrate  and PCB Bending2)氧濃度異常

4、Package Material:

1)Ball coplanarity2)Ball surface oxidation3)Substrate warpage

六、製程工藝調(diào)查

1、鋼闆開(kāi)口設(shè)計(jì)調(diào)查

由於印刷錫膏量將有可能造成枕焊髮生,印刷錫膏量又與鋼網(wǎng)的開(kāi)孔大小及印刷狀況有關(guān),因此確認(rèn)以下方麵的內(nèi)容: 確認(rèn)Stencil的開(kāi)口設(shè)計(jì)是否符閤鋼網(wǎng)規(guī)範(fàn);

2、錫膏上線記録檢查

在印刷環(huán)節(jié),如錫膏超齣使用時(shí)間而有氧化或是助焊劑失效,也會(huì)引起焊 接潤(rùn)濕不良,從而造成焊接枕焊異常,故對(duì)錫膏領(lǐng)用做調(diào)查;從錫膏領(lǐng)用報(bào)錶上可以查到錫膏領(lǐng)用均爲(wèi)新開(kāi)封錫膏, 不存在使用過(guò)剩超期錫膏的問(wèn)題;


小結(jié):從以上得知:錫膏本身及其使用管控是符閤要求,無(wú)任何異常;

3、錫膏印刷狀況SPI Data

確認(rèn)DEK實(shí)際印刷效果:卽有無(wú)漏印/少錫和偏移異常;

        1). 確認(rèn) SPI Data:  Result is OK

       2). 統(tǒng)計(jì)5pcs NG品的錫膏印刷 (SPEC: Volume:  0.0058~0.0345 mm3 , Highness: 0.034~0.302 mm, Area:0.029~0.1985 mm2 ) 

No

Volume

Highness

area

Max

Min

Meet Spec

Max

Min

Meet Spec

Max

Min

Meet spec

1

0.022

0.0127

Y

0.163

0.122

Y

0.144

0.095

Y

2

0.0212

0.0125

Y

0.172

0.115

Y

0.143

0.0837

Y

3

0.0222

0.0129

Y

0.167

0.126

Y

0.138

0.0776

Y

4

0.0206

0.0099

Y

0.2198

0.139

Y

0.119

0.062

Y

5

0.0214

0.0121

Y

0.164

0.124

Y

0.132

0.0786

Y

小結(jié):從以上得知:NG闆的DEK實(shí)際印刷效果正常,無(wú)任何異常;

4、置件偏移有可能造成枕焊不良,因此確認(rèn)U8貼裝是否存在偏移, 

      1)從貼裝狀況來(lái)看沒(méi)有髮現(xiàn)偏移.

2)從切片結(jié)查來(lái)看,也沒(méi)有髮現(xiàn)偏移問(wèn)題

小結(jié):從以上得知:貼裝是正常的,無(wú)偏移不良.

5、Reflow的各箇蔘數(shù)也密切影響著焊接狀況,如蔘數(shù)異常也會(huì)造成枕焊異常,故確認(rèn)當(dāng)日生産Profile(圖可放大)如下;

小結(jié):Reflow的Profile是正常的,各項(xiàng)蔘數(shù)指標(biāo)均在管控範(fàn)圍內(nèi);第二次Control Run,調(diào)整Reflow Profile仍然不效.

a. Reflow的各箇蔘數(shù)也密切影響著焊接狀況,如蔘數(shù)異常也會(huì)造成枕焊異常,故確認(rèn)當(dāng)日生産Profile(圖可放大)如下;


b. Reflow的各箇蔘數(shù)也密切影響著焊接狀況,如蔘數(shù)異常也會(huì)造成枕焊異常,故確認(rèn)當(dāng)日生産Profile(圖可放大)如下;


c. 第二次Control run 200pcs, 陞高Reflow Profile的Peak溫度和迴流時(shí)間,結(jié)果無(wú)明顯改善


6、Reflow 氧濃度檢查:如果在Reflow焊接過(guò)程中,齣現(xiàn)氧濃度超標(biāo),有可能造成枕焊,因此檢查SE&S5 Reflow氧濃度實(shí)際狀況,從檢查結(jié)果來(lái)看,氧濃度是正常的,且此條線生産其他産品都有BGA類零件,無(wú)枕焊不良,因此可以排除氧濃度異常的可能.


7、Reflow時(shí)可能由於PCB闆彎或是物料本體的的彎麴造成焊接時(shí)齣現(xiàn)枕焊異常;

1)PCB闆在高溫焊接過(guò)程固然會(huì)存在微小形變量,因此PSE進(jìn)一步確認(rèn):PCB闆TOP麵零件分佈均勻且都爲(wèi)重量較輕原件, 設(shè)計(jì)長(zhǎng)寬爲(wèi)210X160的2聯(lián)模闆,闆厚1.6mm,焊接過(guò)程中PCB闆無(wú)變形.

2)此機(jī)種已經(jīng)生産瞭很長(zhǎng)一段時(shí)間,都無(wú)闆子變形問(wèn)題,因此説明PCB闆變形不是造成枕焊的原因.


8、Raw material分析:

1)使用放大鏡觀察零件錫球錶麵,未髮現(xiàn)特彆的異常物質(zhì),但是髮現(xiàn)錫球錶麵存在錫球不完整狀況. (BGA外觀檢查:檢查44pcs, 沒(méi)有髮現(xiàn)明顯的外觀異常, 如缺球,錫球變形, 沾異物)


2)第二次Control run 200pcs, 陞高Reflow Profile的Peak溫度和迴流時(shí)間,結(jié)果無(wú)明顯改善,採(cǎi)用瞭增加原料錫球錶麵塗鬆香水生産,增加在錫球錶麵塗鬆香水的目的是:增加Flux在清除錫球錶麵的氧化物, 結(jié)果如下錶.

後續(xù),再使用塗鬆香水的方式,生産2912pcs,無(wú)不良.


9、綜上分析總結(jié)如下:

1)印刷製程Study:經(jīng)過(guò)Study 鋼闆開(kāi)口符閤Wistron開(kāi)口規(guī)範(fàn)、SPI  Data顯示印刷錫膏量是正常的、錫膏上線記録顯示完全按照錫膏要求管控,因此從這説明焊接所需的錫膏量是normal的.無(wú)異常2)Mounter狀況Study : 通過(guò)切片與2D X-ray檢查確認(rèn)貼裝是OK的,無(wú)偏移不良.3)Reflow焊接製程Study :  經(jīng)過(guò)Study Profile、Reflow氧濃度顯示都符閤要求,無(wú)異常,且經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)把Reflow Profile 恆溫時(shí)間、高溫焊接時(shí)間、Peak 溫度調(diào)整至規(guī)格上限仍然不能改善此枕焊不良。4)Raw material Study: 通過(guò)物料外觀檢查未髮現(xiàn)明顯異常, 但是通過(guò)在錫球上塗鬆香水,使其增加去氧化能力,試驗(yàn)120pcs ,隻有1pcs不良,不良率明顯降低,從這説明Raw material 錫球錶麵可能存在較多影響wetting的氧化物。5)通過(guò)以上分析,枕焊問(wèn)題與 Raw  material 錫球錶麵氧化物過(guò)多,使其錫球的Wetting能力較差,導(dǎo)緻枕焊的可能原因最大.

10、進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

1)在Raw material 問(wèn)題沒(méi)有得到有效解決之前,進(jìn)一步通過(guò)導(dǎo)入如下幾箇動(dòng)作進(jìn)行組閤實(shí)驗(yàn),以嚐試解決問(wèn)題: 烘烤BGA, 塗鬆香水,鋼闆開(kāi)口從15mil增大至18mil.

線彆

日期

Reflow蔘數(shù)

實(shí)驗(yàn)條件

Input Q’ty

Defect Q’ty

Defect Rate

Remark

S5

3/2

Peak temp :238~242℃ ,  217℃以上時(shí)間80~90sec

烘烤BGA+塗鬆香水+鋼闆開(kāi)口15mil

1280

0

0%

3箇動(dòng)作衕時(shí)導(dǎo)入可以完成解決枕焊問(wèn)題

烘烤BGA+塗鬆香水+鋼闆開(kāi)口18mil(0.13mm)

320

0

0%

3/18

Peak temp :238~242℃ ,  217℃以上時(shí)間80~90sec

鋼闆開(kāi)口18mil( 0.13mm)

+未烘烤料BGA+未塗鬆香水

88

10

11.4%

隻是加大鋼闆開(kāi)口不能解決枕焊問(wèn)題

鋼闆開(kāi)口18mil(0.13mm)

+烘烤料BGA+未塗鬆香水

112

10

8.9%

加大鋼闆開(kāi)口與烘烤BGA仍然不能解決枕焊問(wèn)題

3/25

Peak temp :238~242℃ ,  217℃以上時(shí)間80~90sec

烘烤BGA

400

40

10%

隻是烘烤BGA不能解決枕焊問(wèn)題

4/20

Peak temp :238~242℃ ,  217℃以上時(shí)間80~90sec

使用0.15mm厚度鋼闆/18mil 開(kāi)口

140

3

2.1%

鋼闆厚度變厚後,不良率仍然偏高.


2)進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)小結(jié):從進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)説明單單烘烤BGA、單單使用擴(kuò)孔鋼闆、烘烤BGA+擴(kuò)孔鋼闆生産,都不能解決枕焊問(wèn)題,而增加塗身鬆香水動(dòng)作就可以解決枕焊問(wèn)題,進(jìn)一步説明枕焊問(wèn)題是Raw  material 錫球錶麵氧化物過(guò)多造成.

箇人觀點(diǎn),僅蔘考,有不足處,歡迎指正!

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